摘要:介紹了一起高突工作面瓦斯燃燒事故的處理過程,對引燃火源進行了分析,并總結(jié)了處理事故的經(jīng)驗和教訓(xùn),提出防范措施。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;瓦斯燃燒;事故分析;防范措施
平頂山煤業(yè)(集團)公司八礦于1966年建井,1981年2月西翼一期工程投產(chǎn),礦井設(shè)計生產(chǎn)能力300萬t/a,礦井采用一對豎井、主要石門開拓單水平上下山同時開采,對角抽出式通風(fēng)系統(tǒng)。礦井主要可采煤層有丁5.6、戊9.0、己15、己16.17三組四層(自上而下),總厚度為11.6m。煤層均有自燃傾向性和煤塵爆炸性,自燃等級鑒定為自燃礦井,煤塵爆炸指數(shù)為25.47%~35.31%,自然發(fā)火期6~8個月,礦井瓦斯等級鑒定為煤與瓦斯突出礦井。
2003年10月7日,八礦己-12100綜采工作面發(fā)生了一起瓦斯燃燒事故。在現(xiàn)場直接滅火失敗的情況下,采取了封閉己-12100采面的措施,同時采用2臺制氮機持續(xù)向火區(qū)注氮氣,并利用瓦斯抽放管對火區(qū)進行間斷換氣,且在己二大巷向采面上隅角打高位鉆孔注水。11月27日,又對火區(qū)進行了縮封處理,拆除了風(fēng)巷外段原有的密閉,準備進入采面上隅角處,但風(fēng)巷距采面約40m處有一冒頂,隨后在冒頂外22m處新建一道泡沫密閉,并利用高位鉆孔向火區(qū)注水。截至12月30日,已向火區(qū)注氮氣142萬m3,大巷注水1688m3,高位鉆孔注水1000m3,置換火區(qū)氣體70萬m3,使火區(qū)逐漸趨于穩(wěn)定。12月25日,決定啟封火區(qū)。
1 事故發(fā)生經(jīng)過
2003年10月7日19點35分,在機尾干活的工人發(fā)現(xiàn)從106架后掩護梁側(cè)護板與風(fēng)巷封閉墻交接處采空區(qū)側(cè)噴出火焰,用水管和機尾的滅火器進行直接滅火,同時向井上調(diào)度室匯報,調(diào)度室安排礦救護隊員下井滅火。隨后成立了搶險救災(zāi)指揮領(lǐng)導(dǎo)小組,及時制定了具體的滅火方案。
2 處理經(jīng)過
1)第一階段(封閉階段)
①直接滅火。采面上隅角9日19:35噴出火焰后,在直接滅火中,20:20和20:54左右又各出現(xiàn)1次噴火,火勢不穩(wěn)定,時大時小并上下游動,滅火效果差,到23:00時,風(fēng)巷內(nèi)煙霧大,能見度只有25m,風(fēng)流中CO體積分數(shù)為5.6×10-5,火勢有增大趨勢。
②封閉。經(jīng)指揮部研究,決定對該采面進行封閉。密閉規(guī)格為板閉+防爆墻(厚2m)+木段密閉(1m);封閉方法,先打板閉留口(0.8m3),緊靠板閉打黃土防爆墻,并留相同大小的口,機、風(fēng)巷同時施工,然后同時封閉機、風(fēng)巷留設(shè)的板閉口和防爆墻口,封好口后及時撤離現(xiàn)場。封閉工作完成時間:機巷8日12:00,風(fēng)巷12:40。
16:15,救護隊員下井準備施工木段密閉時,發(fā)現(xiàn)機巷防爆墻上部被瓦斯沖擊渡崩開(第1次),上部被崩開最大高度1.5m,黃土袋被拋出最遠約10m,板閉上部的板全部掉落。當(dāng)時風(fēng)巷煙霧太大看不清無法進入。17:25指揮部研究,對火區(qū)采取一拆(拆開邊切眼內(nèi)的擋風(fēng)墻和板閉)、二堵(封閉機、風(fēng)巷被沖垮的密閉)、三注(向封閉區(qū)內(nèi)注入氮氣)措施處理。19:05重新打上機巷板閉,開始打防爆墻,此間曾出現(xiàn)救護隊員的帽斗被沖擊波吹掉。21:21機巷防爆墻重新打好,23:59救護隊員匯報,機巷防爆墻又被摧垮約2,3(第2次)。隨后采取措施:第一,對采面繼續(xù)減風(fēng),將己二下延?;叵虏坑谰蔑L(fēng)門打開,使風(fēng)流短路,以增加己-12100采面回風(fēng)側(cè)壓力,減少采空區(qū)漏風(fēng);第二,在進風(fēng)膠帶巷打2道風(fēng)門,減少向采面供風(fēng);第三,邊切眼擋風(fēng)墻全部拆除。以上工程完成后,邊切眼過風(fēng)16003/min,采面進風(fēng)量由100m3/min降至40m3/min,減少了火點供氧。此間又發(fā)生了第4,5,6次爆燃。
10日6:00檢查,風(fēng)巷密閉處CO體積分數(shù)為5.0×10-3、CH4為0.8%、CO為0.8%、溫度為70℃,并有白煙。重新施工機巷防爆墻,防爆墻厚度4m,外加4根戧柱,此間從14:00至21:45,每隔40~45min出現(xiàn)1次爆燃現(xiàn)象。風(fēng)巷防爆墻厚度3m,外加4根戧柱,12日1:501檢查,風(fēng)巷密閉上幫CO為3.0×103、CH4為9.5%、CO2為0.8%、溫度為60℃,密閉處煙霧時大時小。為減少密閉漏風(fēng),決定對機、風(fēng)巷密閉噴漿堵漏。
2)第二階段(滅火階段)
①注氮。上述過程中,井上下正在準備注氮系統(tǒng),12日21:10兩臺制氮機開啟,流量為1200m3/h。對火區(qū)注氮后,風(fēng)巷密閉內(nèi)O2和CO體積分數(shù)迅速下降,溫度48℃并下降很慢,CH4體積分數(shù)上升(最大達56.5%)。
②釋放氣體。為了降低火區(qū)內(nèi)的溫度和CH4體積分數(shù),利用上隅角抽放管釋放火區(qū)氣體,從10月20日至12月20日,釋放了25次,共釋放火區(qū)氣體70萬m3,但降低火區(qū)內(nèi)溫度和CH4體積分數(shù)的效果不明顯。

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